水廠實習報告

學人智庫 時間:2018-01-16 我要投稿
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  水廠實習報告

  一 實習目的: 環(huán)境工程實習報告

  通過參觀了解水廠和電廠的基本設施和生產(chǎn)流程。建立專業(yè)知識的整體輪廓,使得以后學習專業(yè)課時能聯(lián)系實際,理解更深入,學的也更扎實。

  二 實習內容:

  周二我們參觀了太原市呼延水廠,周四參觀了國電太原第一熱電廠。 第一站:呼延水廠

  太原市呼延水廠位于太原市北郊汾河西岸呼延村西南側,是"引黃入并"工程重點配套項目。是太原市第一個大型面水處理廠,也是全國少有大型面水處理廠之一。該廠以長距離輸送到汾河水庫黃河水為水源,采用機械混合、豎流式孔室絮凝、斜板沉淀、帶表沖虹吸過濾和氯氨消毒凈水工藝流程,并對濾池反沖洗廢水沉淀池排泥水進行了回收與處理。

  其生產(chǎn)流程為:

  1 配水井

  配水井按近期規(guī)模80萬m3/d設計,共1座,分獨立2格,停留時間2 min,采用自由式溢流堰配水。為使配水均勻,配水井設有穩(wěn)流區(qū);底部積泥采用小斗并設池底閥排除。

  2 混合池

  混合池每組按20萬m3/d規(guī)模設計,每座凈水車間內設兩組,停留時間2 min。采用垂直軸機械攪拌混合,一組設2臺攪拌機。

  3.絮凝池

  絮凝池采用豎流式孔室絮凝,每組按10萬m3/d規(guī)模設計,共8組,分設兩座凈水車間內,停留時間T=40 min。絮凝池分格逐級放大;進口端流速0.5~0.7 m/s ,出口端流速0.10~0.15 m/s;G=30~60 s-1,GT=104~105。

  季節(jié)變化,原水水質差異較大,為使絮凝池能適應原水水質變化,特設閘板控制超越渠,使水流池內能以20 min,30 min,40 min 3種停留時間運行。 為防止積泥,絮凝池底部布置有穿孔排泥管,管道末端設置新型排泥角閥,所有排泥閥分為兩大組分別排隊依次排泥,排泥周期可原水水質變化情況靈活設定。

  4.沉淀池

  沉淀池為側向流斜板沉淀池,每組按10萬m3/d規(guī)模設計,共8組,分設2 座凈水車間內。

  沉淀池停留時間60 min,水平流速16 mm/s,斜板長度為1.2 m,斜板傾角60°,板間間距1 00 mm。

  每組沉淀池分配水區(qū)、穩(wěn)流區(qū)、沉淀區(qū)和出水區(qū)。各區(qū)池寬相同,長度不同。配水區(qū)設有配水花墻,使水流沿寬度均分;穩(wěn)流區(qū)設刮泥機2臺;斜板沉淀區(qū)上部設懸掛式斜板,下部設4 臺直徑15 m刮泥機;出水區(qū)分設18根集水支槽和1根總槽,水流經(jīng)出水花墻進入集水支槽,再匯入總槽。所用刮泥機為中心傳動式,排泥方式為重力強制排泥。

  5.濾池

  濾池為帶表沖虹吸濾池,每組按20萬m3/d規(guī)模設計,共4組,每座凈水車間設2組。每組濾池分為8格,單格濾池面積為148.8 m2。8格濾池采用雙排布置,中間為集水渠、出水渠等,兩側為排水系統(tǒng)。

  濾池設計濾速7.5 m/h,最大過濾水頭2.0 m。

  進水采用虹吸管和溢流堰,反沖排水采用虹吸管、排水支槽和排水總槽。 濾料采用雙層濾料:石英砂濾料,有效粒徑為0.6 mm,厚度600 mm;無煙煤濾料,有效粒徑1.2 mm,厚度200 mm。承托層粒徑2~20 mm,厚度200 mm。

  每格濾池內設有固定式表面沖洗系統(tǒng),用噴嘴布水,每個噴嘴服務面積為0.32~0.36 m2。表沖水由專用水泵供給,表沖水強度為2.5~3.0 L/(m2·s),表沖時間為4 min。

  6.回收水池

  每40萬m3/d規(guī)模設回收水池1座,分獨立2格,按1格濾池1次反沖洗排水量設計,接納濾池反沖洗排水,并回收至配水井。

  每格池子進水管上設手動蝶閥,池內設2臺潛污泵,單臺性能為Q=400 m3/h,H=20 m,N=45 kW,并設水位計1臺,輸出4~20 mA信號控制水泵開停。

  7. 清水池

  清水池調節(jié)容積按設計規(guī)模15%設計,近期分2座,每座容積為6.0萬m3。為方便運行,便于清洗,每座分獨立共壁兩格。

  清水池進水管為DN2 000鋼管。因濾池與清水池之間留有深度處理場,且預留了3.0 m水頭,避免出現(xiàn)清水池低水位時進水管空管,特清水池進水端設水封堰,堰頂高于進水管頂1.20 m,以保證進水管處于常滿管狀態(tài)。

  8. 加藥間

  加藥間按近期規(guī)模80萬m3/d一次設計,土建一次建成,設備分期安裝。 混凝劑主要采用液態(tài)堿式氯化鋁,最大投加量40 mg/L(按液體商品用量計),投加藥劑濃度 10%,貯量按30 d最大用量計。采用固體精制硫酸鋁為備用混凝劑,最大投加量30 mg/L(按固體商品用量計)投加藥劑濃度10%,貯量按15 d最大用量計。

  藥劑配制設固體藥劑溶解池3個,每池有效容積11.5 m3;藥劑稀釋池2個,每池有效容積 23 m3;混凝劑投配池3個,每池有效容積38 m3;每池均設攪拌機1臺,超聲波液位計和濃度計各1只。

  設3臺混凝劑投加計量泵,2用1備,單臺投加能力3600 L/h,工作壓力0.35 MPa,投加量由原水流量、藥液濃度及SCM控制。

  9.加氯、加氨間

  加氯加氨間按近期規(guī)模80萬m3/d設計,土建一次建成,設備分期安裝。主要設計參數(shù)為:最大加氯量6.0 mg/L,其中前(中)加氯量4.0 mg/L,后加氯量2.0 mg/L;最大加氨量0.5 mg/L。加氯分前(中)加氯和后加氯兩個系統(tǒng),前加氯和中加氯不同時進行,原水水質情況二者只取其一。前加氯點沉淀池進水管,中加氯點濾池進水渠,后加氯點清水池進水管。加氨點也清水池進水管,后加氯點之后。

  加氯機室內設12臺全自動真空加氯機,其中6臺為前(中)加氯機,采用流量比例控制,4用2 備,單臺投加能力40 kg/h;另6臺為后加氯機,采用復合環(huán)控制,4用2備,單臺投加能力20 kg/h。設液氯蒸發(fā)器3臺,2用1備,單臺能力150 kg/h。氯庫內設2組工作氯瓶,1用1備,每組6個噸級氯瓶,每2~3 d更換一次。

  加氨系統(tǒng)設6臺全自動控制加氨機,4用2備,由后加氯投加量信號比

  例控制,單臺投加能力5 .0 kg/h。氨庫內設2組工作氨瓶,1用1備,每組6瓶半噸級氨瓶。

  第二站:國電太原第一熱電廠。

  第一次來到太原第一熱電廠,在進電廠電廠之前,廠內師傅向我們簡單介紹了一下電廠的基本歷史和入廠安全教育。

  國電太原第一熱電廠創(chuàng)建于1953年,屬"一.五"期間國家156項重點工程之

  一。五十年來,經(jīng)過六期擴建,逐步發(fā)展成為擁有裝機容量127.5萬千瓦的現(xiàn)代化大型熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)。至2003年底,為國家發(fā)電1020.53億千瓦時,供熱2.63億百萬千焦,負擔著太原市1000萬平方米,80萬居民的集中采暖供熱和部分工業(yè)熱負荷,為省城清潔生產(chǎn)和全省的經(jīng)濟發(fā)展做出了突出貢獻。

  電廠生產(chǎn)電能的流程如下:

  火力發(fā)電的基本生產(chǎn)過程是,燃料在鍋爐中燃燒,將其熱量釋放出來,傳給鍋爐中的水,從而產(chǎn)生高溫高壓蒸汽;蒸汽通過汽輪機又將熱能轉化為旋轉動力,以驅動發(fā)電機輸出電能。

  像太原第一熱電廠這樣的大型燃煤的火電廠,一般采用煤粉爐,其生產(chǎn)過程是:將進廠的原煤經(jīng)碎煤機破碎、磨煤機磨成煤粉,用熱風吹送,噴入鍋爐爐膛,通過煤粉燃燒生成的高溫煙氣,首先加熱爐膛內的水冷壁管與過熱器管,然后經(jīng)過煙道內的再熱器、省煤器和空氣預熱器而進入除塵器,在清除煙氣中的飛灰之后,通過煙囪排入大氣。

  水在鍋爐爐膛內生成飽和蒸汽,通過過熱器時,繼續(xù)被煙氣加熱而變?yōu)檫^熱蒸汽,經(jīng)主蒸汽管送入汽輪機,并在汽輪機內膨脹作功后,進入凝汽器凝結成水。該凝結水經(jīng)低壓回熱加熱器進入除氧器,再經(jīng)給水泵、高壓加熱器送入鍋爐。從汽輪機某個中間級抽出一部分蒸汽,分別送入回熱加熱器和除氧器,供回熱給水和加熱除氧。為了補償蒸汽和水的損失,還須將經(jīng)過化學處理的補充水加入除氧器,除氧器出來的水才能供給鍋爐使用。為使蒸汽在凝汽器內凝結成水,還必須不斷用循環(huán)水泵將冷卻水送入凝汽器中的冷凝管內進行熱交換,這就又形成一個冷卻水系統(tǒng)。冷卻水或直接來自江、河、湖泊并排放入江、河、湖泊,或在冷卻塔式噴水池中與大氣進行熱交換以重復使用。

  過熱蒸汽進入汽輪機以后,推動轉子轉動,帶動發(fā)電機旋轉發(fā)電,再通過一系列電氣設備及輸電線路送至用戶。這就是一般的大中型凝汽式燃煤火電廠的生產(chǎn)過程。

  實習心得:

  短短兩天的實習,我們學到了很多東西,認識到了實際與理論的差別,更加深刻的體會到了課本上學不到的知識,雖然目前我們所學的知識有限,對電廠師傅所講的有些東西還不是很了解,但這對我們以后的學習提供了一個立體的思維,對我們以后專業(yè)課的學習有很大的幫助。只有通過實踐才能了解我們所缺乏的知識,好在以后的學習中好好加強一下,真正的做到學以致用。雖然有點累,但對我們以后專業(yè)課的學習打下了堅實的基礎,所以我非常感謝學校安排的這次實習,也非常感謝三位老師的辛苦陪伴。

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