影響凈化度的因素及其控制研究論文

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影響凈化度的因素及其控制研究論文

  摘要:本文研究了元件卷制凈化間內(nèi)凈化度值大小的影響因素,并通過采取措施從根本上解決了影響凈化度值大小的因素,特別是解決了壓縮空氣對凈化度值大小的影響,使元件凈化間內(nèi)凈化度值得到了明顯地提高,保證了產(chǎn)品的質(zhì)量。

影響凈化度的因素及其控制研究論文

  關鍵詞:凈化度元件卷制機精密過濾器

  1 概述

  新凈化間使用過程中凈化度曾一度不穩(wěn)定,而隨著產(chǎn)品場強的不斷提高,對元件繞制環(huán)境的凈化度要求也越來越高。本課題的主要任務是找出影響凈化間環(huán)境塵埃含量超標的主要原因,并提出解決辦法。

  電容器元件繞制環(huán)境中的塵埃顆粒含量是影響元件生產(chǎn)質(zhì)量的一個非常重要的工藝指標。而影響環(huán)境凈化度值的因素很多,主要可分為凈化設施調(diào)整及設備、人員分布等客觀因素和環(huán)境維護管理方面的人為因素兩大類。新凈化間啟用后凈化度值分布不均衡,個別工作區(qū)域狀態(tài)差時直徑≥0.5μm的塵埃顆粒竟高達200~300顆粒/L以上,對元件的繞制質(zhì)量有一定的影響。因此必須找出影響凈化間凈化度值的原因并提出改進措施,使凈化間的塵埃顆粒達到工藝要求(動態(tài)凈化度小于萬級,直徑≥0.5μm的塵埃100顆粒/L以下),以確保我公司產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量。

  2 研究步驟

  2.1 新凈化間概述

  新凈化間占地面積約300m2,主要設備有美國卷制機1臺、日本卷制機1臺、半長軸卷制機10臺、小卷制機4臺、耐壓機3臺,具體布置如下圖:

  2.2 測量靜態(tài)凈化度值,驗證凈化系統(tǒng)本身的凈化能力

  2001年3月6日,打掃完凈化間衛(wèi)生,空調(diào)開啟30min后操作者未進入凈化間,任意抽測五個點,測量結果為:18、20、21、17、22。從測量結果來看,證明凈化系統(tǒng)本身的能力是可以滿足本公司的凈化要求。

  2.3 通過對不同條件下凈化間各處(共分為七個測試點:西南角、南中部、材料庫門口、東北角、通道中部、通道西頭、西北角)凈化度值測試結果的對比,研究并確定凈化系統(tǒng)、設備、壓縮空氣、凈化間衛(wèi)生維護、凈化間設備人員數(shù)量、應急門開啟等因素對凈化度值的影響程度,并通過分析找出影響凈化度值的主要因素。

  2.4 針對影響凈化度值的主要原因提出改進措施,并對這些措施進行試驗及理論驗證。

  3 研究的內(nèi)容和結果

  3.1 凈化度測試情況

  根據(jù)以上所列的有可能影響凈化間凈化度值大小的六種因素,我們從2001年3月7日~5月28日對凈化間內(nèi)七個測量點的凈化度值進行了測量,測量結果見表1:

  ①2001年3月7日~4月13日為凈化間內(nèi)頂部送風口送風量未調(diào)整前所測的數(shù)值。

 、2001年4月17日~4月26日為凈化

  間內(nèi)頂部送風口送風量第一次調(diào)整后所測的數(shù)值。

 、2001年5月23日~5月28日為凈化間內(nèi)頂部送風口送風量第二次調(diào)整后所測的數(shù)值。

  3.2 測試結果

  從表1測試情況看,凡進口卷制機和耐壓機工作時,其周圍區(qū)域凈化度值普遍比其它區(qū)域要大。

  4 測試結果分析

  4.1 凈化系統(tǒng)對凈化度測量值的影響

  4.1.1 未調(diào)整頂部送風口風量以前

  ①凈化系統(tǒng)本身的好壞直接影響凈化間凈化度值的大小,根據(jù)3月7日測量的結果,七個部位總的凈化度平均值為50。

 、趦艋到y(tǒng)粗效、中效過濾器沒有按每月清洗一次的規(guī)定執(zhí)行,導致凈化度值超標。

  4.1.2 調(diào)整頂部送風口風量以后

  請四騰公司技術人員來我公司對凈化間頂部送風口的送風量進行調(diào)整,第一次要求對進口設備頂部送風口的送風量調(diào)到最大位置,調(diào)整后測量效果不大明顯;第二次要求對所有的送風口送風量重新進行調(diào)整,將凈化度值經(jīng)常偏大的部位(西南角、通道西頭、西北角)送風量調(diào)到最大,將凈化度值經(jīng)常偏小的部位(南中部、材料庫門口)送風量調(diào)到合適的位置。調(diào)整后測量效果比較明顯,測量結果對比見表2。

  4.2 凈化間設備運轉(zhuǎn)的數(shù)量對凈化度值的影響

  4.2.1 從測量的結果來看,當凈化間設備運轉(zhuǎn)的數(shù)量較少時凈化度值較好,當凈化間設備運轉(zhuǎn)的數(shù)量較多時凈化度值較差,因而凈化間設備運轉(zhuǎn)的數(shù)量多少直接影響凈化間的凈化度值大小。

  4.2.2 凈化間設備運轉(zhuǎn)的數(shù)量多少與所測的凈化度值大小對比見表3

  4.3 壓縮空氣的質(zhì)量對凈化度值的影響

  4.3.1 壓縮空氣中含有大量的雜質(zhì),從測量的結果來看,耐壓機、進口卷制機附近凈化度值較大,原因是耐壓機、進口卷制機運轉(zhuǎn)時使用的壓縮空氣通過排氣管有少部分排到凈化間內(nèi),從而導致了凈化度值的增大。

  4.3.2 使用壓縮空氣的設備工作與否與所測的凈化度值大小對比見表4。

  從表4可知,凡使用壓縮空氣的設備,如進口卷制機以及耐壓機工作時,其周邊區(qū)域凈化度值明顯上升。

  4.4 凈化間內(nèi)工藝衛(wèi)生對凈化度值的影響

  凈化間內(nèi)工藝衛(wèi)生與測量的凈化度值的大小也有一定關系,如按工藝要求每天用濕拖布擦試地面,工位器具用抹布擦拭,則7個測量點的平均凈化度值為64顆/L;如未嚴格按工藝衛(wèi)生要求,則7個測量點的平均凈

  化度值為118顆/L。

  4.5 應急門開啟的頻繁程度對凈化度值的影響

  經(jīng)多次測試比較,應急門頻繁開啟,7個測量點的平均凈化度值為119顆/L;如不頻繁開啟,7個測量點的平均凈化度值為64顆/L。

  5 試驗結論

  5.1 凈化系統(tǒng)(初、中、高效過濾器)本身的性能對凈化度值的大小有直接的影響作用,初、中效的清潔程度直接影響高效的凈化作用。凈化間內(nèi)頂部送風口的送風量經(jīng)過重新

  分配后,所測的凈化度值明顯好轉(zhuǎn),所以它是凈化度值降低的關鍵所在。

  注:①表中所列的數(shù)值為4個部位3次所測的平均值。②這4個部位距使用壓縮空氣的設備距離較近。

  5.2 壓縮空氣的質(zhì)量對凈化度值的大小有明顯的影響,這是個別區(qū)域凈化度差的主要原因。

  5.3 凈化間內(nèi)設備運轉(zhuǎn)的情況、管理情況、應急門開啟的頻繁程度等對凈化度值有一定的影響作用。

  5.4 凈化間內(nèi)工藝衛(wèi)生對凈化度值大小也有一定的影響。

  6 壓縮空氣的質(zhì)量對凈化度值大小的影響及其解決措施

  6.1 進口卷制機運轉(zhuǎn)時,其附近所測的凈化度值見表5。

  6.2 進口卷制機未運轉(zhuǎn)(且壓縮空氣閥門關閉)時,其附近所測的凈化度值見表6。

  由表5、表6可知,使用壓縮空氣的設備,其附近的凈化度值偏大。

  6.3 試驗結果

  通過課題研究和采取兩次頂部送風口送風量調(diào)整之后,凈化間的凈化度值下降明顯,但使用壓縮空氣的設備附近凈化度值下降不明顯,當關閉壓縮空氣后,凈化度值有明顯的下降。所以,壓縮空氣對凈化度值大小有較大的影響。

  6.4 解決措施

  壓縮空氣已經(jīng)油水分離器處理,但對凈化度值仍會造成一定的影響,同時還影響氣動元件的性能(對氣動元件的進、出氣口造成堵塞,使設備不能正常運行)。技術開發(fā)部和設備動力部協(xié)作解決此問題,準備采用西安恒力壓縮機有限責任公司(美國壽力公司西北總代理)生產(chǎn)的精密過濾器MPF-170前置過濾器(精度含油小于0.5PPM,含塵小于1μm)、MPH-170后置過濾器(精度含油小于0.01PPM,含塵小于0.01μm)來徹底解決壓縮空氣的質(zhì)量問題,從而降低其對凈化度值大小的影響。

  6.5 精密過濾器安裝后,進口卷制機附近所測的凈化度值

  6.5.1 精密過濾器安裝好后,6月20日2臺進口卷制機都工作,其附近所測的凈化度

  值見表7。

  6.5.2 安裝精密過濾器前后進口卷制機附近所測的凈化度值對比見表8。

  7 結論及建議

  7.1 結論

  7.1.1 凈化間內(nèi)設備運轉(zhuǎn)的情況、管理狀況、應急門開啟的頻繁程度、衛(wèi)生的清潔程度

  等對凈化度值有一定的影響作用。

  7.1.2 通過安裝壓縮空氣精密過濾器來達到提高壓縮空氣的質(zhì)量以后,進口卷制機附近凈化度值有很明顯的下降,凈化間內(nèi)凈化度得到了提高。所以,壓縮空氣對凈化度值大小有較大的影響作用。

  7.1.3 通過采取以上措施,凈化間內(nèi)七個部位凈化度總的平均值(0.5μm的顆粒)可以控制在100顆粒/L以內(nèi),達到了課題預期的目的。

  7.2 建議

  7.2.1 從設備的角度上考慮:

 、偈褂貌块T應嚴格按精密過濾器使用說明書進行維護和保養(yǎng)。

 、诔跣А⒅行н^濾器應堅持每月清洗一次,并清洗干凈,晾干后使用。

  7.2.2 從工藝及車間管理角度上考慮:

  ①凈化間內(nèi)不應過多存放待用元件或材料。

 、趪栏裣拗苾艋g內(nèi)部人員數(shù)量。

 、郯垂に囈筮M行著裝和清洗。

  ④凈化間內(nèi)的清潔應堅持每天用半干工具打掃兩遍,重點應清除地面及設備、材料表面的灰塵。

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