UASB工藝在PTA廢水處理的應用論文

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UASB工藝在PTA廢水處理的應用論文

  摘要:介紹了UASB工藝處理PTA廢水的操作要點,針對UASB工藝處理PTA廢水時遇到的問題,提出了具體的解決方法。

UASB工藝在PTA廢水處理的應用論文

  關(guān)鍵詞:PTA廢水處理;UASB;顆粒污泥

  廈門某PTA廠廢水處理采用了UASB(上流式厭氧反應器)處理技術(shù),其COD去除量75噸以上,去除效率穩(wěn)定在87%-89%,甲烷氣月產(chǎn)量100萬立方米左右,污水處理裝置的電耗、物耗極低,銷售CH4的收入抵扣能物耗的費用后實現(xiàn)盈余。本文就初期啟動、工藝參數(shù)的控制、操作過程中遇到的問題及對策進行介紹,為PTA廢水的厭氧生物處理提供一個成功的案例。

  1UASB初期啟動

  1.1污泥接種

  接種污泥的選擇是關(guān)鍵,首選同類水質(zhì)的顆粒污泥,此種污泥馴化時間短,啟動快。其次選用其它水質(zhì)的顆粒污泥。若無顆粒污泥,可用污水處理廠的厭氧消化污泥或養(yǎng)豬場發(fā)酵底泥,雞場的雞糞亦可,甲烷菌活性高為宜。接種污泥濃度至少不低于10kg/m3反應器容積。在馴化過程中,需間歇補充消化污泥,有條件的建議自建污泥消化池,即可減少剩余污泥的處理量,也可隨時為UASB提供厭氧消化污泥,補充產(chǎn)酸化菌、甲烷菌,且該投資回收周期短。

  1.2初次啟動

  1.2.1污泥馴化由于厭氧污泥生長緩慢,馴化時間長。經(jīng)嘗試,在池內(nèi)投加種泥,并間斷投加營養(yǎng)源的馴化方法效果不佳。因此,對于新建工廠,建議厭氧反應器最早開始施工,在主體裝置投產(chǎn)前三個月建成,并按實際生產(chǎn)操作模式在厭氧反應器內(nèi)進行污泥馴化,大大縮短厭氧啟動周期。污泥馴化過程中,部分污泥流失是正,F(xiàn)象,但過度的流失會導致系統(tǒng)污泥負荷增加,系統(tǒng)提升進程慢。在馴化過程中不間斷地向系統(tǒng)投加厭氧化消化污泥,保證系統(tǒng)的泥量,能極大地提升系統(tǒng)馴化進程。因PTA廢水中的TA、p-Tol酸等為厭氧生物難分解性化合物,即污泥需經(jīng)馴養(yǎng)才能有效分解,馴養(yǎng)的菌種主要以培養(yǎng)具TA分解能力的厭氧菌種為主,同時也培養(yǎng)分解其它基質(zhì)能力的厭氧菌。

  1.2.2啟動操作方式初次啟動的厭氧反應器,容積負荷不應太高,0.5~2kgCOD/(m3.d)為宜,污泥負荷在0.05~1.0kgCOD/(kgMLSS.d)。隨著UASB效率的提升,容積負荷逐漸提升,每次提升0.5kgCOD/(m3.d)為宜。在此期間,增加主要工藝參數(shù)的監(jiān)測頻率。上升流速不宜過大,可根據(jù)出水中的SS來作調(diào)節(jié),以免污泥大量洗出。這一階段出水的VFA比較高,甚至可達到2000mg/l。要注意進水PH及池內(nèi)的堿度的控制,PH應保持在7~7.5之間,堿度在800mg/l以上。為防止污泥“酸化”,可對污泥反應區(qū)的PH進行監(jiān)控,當PH<6.5時,立即停止進水,同時加大循環(huán)水量。

  1.2.3洗泥“洗泥”是污泥馴化的手段、也是最終完成污泥顆;南葲Q條件。接種污泥中含有大量的絮狀污泥和分散的細小的解體污泥,既不具備降解有機物的能力,又阻礙污泥顆;M程,因此通過“洗泥”來達到去除它們的目的。在啟動初期,“洗泥”過程應是緩慢而逐步的,過度的洗出會導致大量活性污泥流失,池內(nèi)污泥量不足,從而導致啟動失敗。

  1.2.4反應器內(nèi)水的上升流速的調(diào)節(jié)方式反應器內(nèi)水的上升流速是通過改變反應器的進水水量來實現(xiàn)的。為避免增加進水負荷,出水循環(huán)是調(diào)整進水量較好的方法,同時也可提高進水緩沖能力。另外,在實際運行中,將放流水引入反應器是一個更具吸引力的方法。放流水具有有機物濃度低,堿度高、溫度較穩(wěn)定的特點。生產(chǎn)裝置在異常情況或停產(chǎn)檢修時排水濃度往往是平時的數(shù)倍(COD高達40000mg/l)以上,這時使用放流水對厭氧反應器的進水進行水質(zhì)調(diào)節(jié),可節(jié)省大量水資源;另外由于放流水中含有較高的堿度,可極大地增加厭氧反應器緩沖能力,從而防止UASB酸化;由于其堿度高,可中和酸性水,調(diào)節(jié)進水PH,節(jié)省了大量堿;由于其溫度較穩(wěn)定,還可起到調(diào)節(jié)進水溫度的作用。將放流水引進厭氧反應器的實際應用中,不但優(yōu)化了工藝,同時取得了可觀的經(jīng)濟效益。

  2UASB工藝參數(shù)的控制

  2.1PH值的控制

  厭氧反應器的PH值以控制在6.8~7.2為宜,過高或過低,都會影響厭氧菌的活性,從而降低COD的去除率。在啟動初期,由于池內(nèi)堿度小,系統(tǒng)緩沖能力差,PH可稍高,但不宜超過7.5。PH值的調(diào)整主要通過投加NaOH來實現(xiàn),出水循環(huán)及引入放流水均可穩(wěn)定地控制反應器內(nèi)PH值,從而有效防止系統(tǒng)“酸化”,節(jié)省堿的消耗。

  2.2溫度的控制

  厭氧反應器采用中溫消化,溫度為36~38℃,厭氧反應器的溫度通過控制進水溫度調(diào)整。由于生產(chǎn)裝置排放的污水溫度波動大,而該污水調(diào)節(jié)系統(tǒng)熱交換器能力不足,導致厭氧反應器進水溫度偶爾超過40℃。實踐表明,當溫度超過39℃時,厭氣系統(tǒng)產(chǎn)甲烷能力明顯下降(如圖1)。當進水溫度超過40℃,通過加大系統(tǒng)循環(huán)或用其它低溫水(如放流水)來降低進水溫度,以保證消化池內(nèi)的溫度控制在38℃以內(nèi)。由于季節(jié)變化(特別是北方),厭氣反應器進水溫度有時低于35℃,此時通過蒸汽對進水加熱,以保證溫度達到36℃以上。建議在設計厭氣系統(tǒng)時,一定要配置足夠的溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng),保證對厭氣系統(tǒng)的進水有足夠的調(diào)節(jié)能力,不但能夠降溫,同時要保證預熱。

  2.3營養(yǎng)鹽的投加

  厭氧菌對N、P的需求量遠低于好氧菌,但對重金屬的需求高于好氧菌。在實際操作中,我們在UASB入口投加微營養(yǎng)鹽、尿素、磷酸,以補充廢水中的營養(yǎng)成份。微營養(yǎng)劑的主要成份為:鉀、硫、鐵、鋅、鈣、鎂、鉬、銅等。此外,厭氧污泥對鎳、鈷也有一定的需求,但PTA工藝產(chǎn)生的廢水中含有一定量的鈷、鎳,因此,微營養(yǎng)劑中不需加入該種物質(zhì)。UASB進水中各種營養(yǎng)成份的投加比例約為:CODcr:N:P:K:S:Fe:Zn:Ni=100:1:0.15:0.12:0.12:0.03:0.0015:0.0015在實際操作中,可根據(jù)具體情況而定。S元素對污泥顆;膶崿F(xiàn)起著重要作用,但過多的補充S,產(chǎn)生的H2S對設備、電纜會造成嚴重的腐蝕。同時對環(huán)境及人體健康影響很大。因此在實際操作過程中,要合理控制S的投加量。在建造過程中,確保氣體管線及儲氣槽的氣密性是避免上述問題的有效措施。

  2.4上升流速的控制

  不同時期UASB所控制的上升流速各不相同。啟動初期,既要保證污泥呈懸浮狀態(tài),又要避免污泥流失,故上升流速控制在0.5m/h以下,出水SS以不超過200mg/l為宜。隨著UASB的效率的提升,產(chǎn)氣量加大,攪動逐漸加劇,此時,上升流速可適當降低,但要保證污泥呈懸浮狀態(tài),注意觀察出水SS。啟動進行到后期,顆粒污泥已形成,此時,顆粒污泥粒徑較小,松散,易流失,因此上升流速不宜過高。整個過程,要注意兩點:污泥在反應器中分布均勻,各層SS宜控制在5000~10000mg/l;出水SS<200mg/l,最大不宜超過300mg/l。

  2.5進液濃度的控制

  UASB進水COD濃度一般控制在5000mg/l以下,當濃度超過5000mg/l時,可通過出水循環(huán)來降低進液濃度。將放流水用來作稀釋水是一個不錯選擇,由于放流水中有機物很少,可以對進水進行充分的稀釋,節(jié)約了水資源。稀釋水的投加量應考慮后段工序的水力負荷。

  3操作過程中遇到的問題及對策

  3.1高濃度COD廢水的沖擊

  生產(chǎn)裝置運行不穩(wěn)定,或停產(chǎn)檢修,均會排放大量高濃度的有機廢水,COD通常達到10000~40000mg/l。將此種廢水直接引入UASB,將對顆粒污泥造成極大沖擊,顆粒污泥破碎并流失,從而導致UASB效率下降,使后序工藝負荷增加,剩余污泥量及電耗增加,運行費用上升,甚至導致排水超標。針對此問題,可采取以下措施:(1)利用現(xiàn)有預處理系統(tǒng)儲存及均質(zhì),保持UASB進水負荷不變,增加循環(huán)水量。(2)若循環(huán)水污染物濃度較高,稀釋作用不明顯,可將放流水回用作稀釋水。此種方式可節(jié)約水資源,補充堿度,防止系統(tǒng)“酸化”,不增加排放水量等。因此,本人建議使用放流水用來調(diào)節(jié)UASB的進水水質(zhì)。

  3.2異常毒性物質(zhì)的沖擊

  厭氧菌對異常物質(zhì)反應十分敏感,微量即可能造成厭氧菌中毒,顆粒污泥“碎化”及流失。PTA污水水質(zhì)組成較簡單,若引入其它廢水,首先做好定性定量分析,進行污泥的再馴化。曾將少量聚酯廢水引入UASB,發(fā)現(xiàn)厭氧池有大量污泥流出,并伴隨大量氣泡。后停止進聚酯廢水后,經(jīng)一段時間后,“癥狀消失”。后對聚酯廢水進行分析,其中含有“DowthermRP”,對污泥產(chǎn)生抑制毒害作用。

  3.3溫度的變化

  由于換熱器的效率下降,工藝廢水的溫度上升,導致厭氧系統(tǒng)的進水溫度超過40℃。此時,污泥的活性降低,產(chǎn)氣量下降,整體效率降低,污泥死亡流失。選擇合適的換熱器,并經(jīng)常對換熱設備進行清洗以保證換熱效率。污泥發(fā)生流失,除采取控制措施外,及時向反應器補充厭氧消化污泥,可保持及提升厭氧反應器的效率。3.4Cl-的影響氯化物對于甲烷菌具有相當?shù)亩拘,對細菌有極強的抑制作用。本案前期使用HCl進行中和,但UASB的效率較長時間內(nèi)不能提升,后改用H2SO4,效率提升很快。

  4UASB效率變化及顆;闆r

  廈門某PTA廠廢水處理所調(diào)試的UASB系統(tǒng),自正式啟動后,經(jīng)過八個月的調(diào)試馴化,系統(tǒng)效率由啟動時的15%上升至70%左右,容積負荷達到6kgCOD/(m3.d),日處理COD75噸以上,最大達120噸,甲烷氣產(chǎn)量1000~1500m3/h。取UASB底部污泥觀察,顆粒污泥已形成,粒徑約1~1.5mm,呈不規(guī)則的橢圓形,顏色以灰黑色為主,少量呈灰白色。剛?cè)〕龅奈勰喈a(chǎn)生大量氣泡。

  5結(jié)論

  控制進水濃度,是在UASB操作過程中,避免污泥流失,快速提高厭氧反應器效率的根本保證。投加必要的微量元素,特別是S的投加,可促進污泥顆;M程。各種工藝參數(shù)控制不宜波動過大,否則將影響厭氧污泥的活性及UASB的效率的提升。啟動過程中要密切注意參數(shù)的變化,必要時,可增加監(jiān)測分析頻率。將放流水引入?yún)捬跸到y(tǒng),可起到調(diào)節(jié)水質(zhì)、水溫、PH、增加系統(tǒng)緩沖能力的作用,節(jié)約堿、能源、水資源。自建污泥厭氧消化池,不但減少剩余污泥量,還可向UASB系統(tǒng)持續(xù)提供厭氧消化污泥,保持并提高UASB的去除效率。

  參考文獻:

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