冶金轉(zhuǎn)爐機(jī)械漏油原因及解決措施論文

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冶金轉(zhuǎn)爐機(jī)械漏油原因及解決措施論文

  【摘要】在冶金轉(zhuǎn)爐機(jī)械運(yùn)行過程中產(chǎn)生的粉塵和振動(dòng)會(huì)對(duì)冶金設(shè)備造成一定影響,例如導(dǎo)致冶金轉(zhuǎn)爐機(jī)械出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,所以在生產(chǎn)過程中需要技術(shù)人員思考如何減少冶金轉(zhuǎn)爐機(jī)械漏油現(xiàn)象而導(dǎo)致的設(shè)備成本消耗問題。文章對(duì)此問題進(jìn)行了分析并提出解決方案,希望能夠?yàn)橥袠I(yè)人員提供一定的參考。

冶金轉(zhuǎn)爐機(jī)械漏油原因及解決措施論文

  【關(guān)鍵詞】冶金轉(zhuǎn)爐機(jī);漏油原因;機(jī)械;解決措施

  冶金轉(zhuǎn)爐機(jī)械發(fā)生漏油現(xiàn)象的主要原因在于零部件產(chǎn)品的材質(zhì)存在問題或者生產(chǎn)過程中工藝使用不當(dāng)或者機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面存在缺陷。當(dāng)機(jī)械設(shè)備在高頻率、高負(fù)荷的工作過程中有可能會(huì)出現(xiàn)不同的故障,其中漏油就是比較常見的一種故障。所以,在不斷提高機(jī)械產(chǎn)能的前提下,針對(duì)設(shè)備降低材耗尤為重要。

  1案例分析

  某廠家設(shè)有4座100t的轉(zhuǎn)爐,轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)由半懸掛減速機(jī)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)動(dòng)。但目前,轉(zhuǎn)爐的減速機(jī)上已經(jīng)出現(xiàn)多處漏油現(xiàn)象,例如在懸掛減速機(jī)的蝸桿密封處、懸掛大齒輪與轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)動(dòng)之間的耳軸都存在一定的漏油現(xiàn)象,油品消耗速度大幅度提升,這對(duì)于工廠的生產(chǎn)成本控制和設(shè)備壽命都產(chǎn)生了不利影響。在生產(chǎn)車間通常都是多個(gè)設(shè)備同時(shí)運(yùn)行,如果其中一臺(tái)冶金轉(zhuǎn)爐機(jī)械出現(xiàn)漏油故障,對(duì)其他設(shè)備也會(huì)造成一定影響。就出現(xiàn)漏油故障的機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)部分來說,漏出的油不斷濺到電機(jī)制動(dòng)機(jī)上,導(dǎo)致電機(jī)的使用壽命縮短,給企業(yè)的機(jī)械設(shè)備運(yùn)行帶來安全隱患的同時(shí)增加了運(yùn)行成本。

  2冶金轉(zhuǎn)爐機(jī)械常見漏油現(xiàn)象的原因分析

  2.1懸掛減速機(jī)蝸桿密封處漏油

  通常情況下,冶金轉(zhuǎn)爐機(jī)械油封磨口出現(xiàn)一些溝痕,維護(hù)人員對(duì)其進(jìn)行更換后發(fā)現(xiàn),唇口的尺寸相較于之前要更小,所以油封作用無法充分發(fā)揮,并且軸套倒角角度安裝也存在一定的問題,從而加重了漏油情況。

  2.2齒輪與轉(zhuǎn)爐之間的傳統(tǒng)耳軸

  當(dāng)齒輪與轉(zhuǎn)爐之間的傳統(tǒng)耳軸出現(xiàn)問題時(shí),密封槽左右兩側(cè)也可能出現(xiàn)一定的磨損,密封槽面前的彈簧壓力由于軸磨損而不能充分發(fā)揮作用,并且無骨架與油槽之間的配合不夠緊密,所以在輸出軸運(yùn)行過程中就產(chǎn)生振動(dòng)壓力,令油液隨著軸溢出并且出現(xiàn)油液流出現(xiàn)象。

  3冶金轉(zhuǎn)爐機(jī)械常見漏油問題的解決措施

  3.1檢查懸掛減速機(jī)蝸桿軸端密封處

  懸掛減速機(jī)蝸桿軸端密封處的油封一般會(huì)采用立式安裝法,其內(nèi)部為骨架油封結(jié)構(gòu),但是這種結(jié)構(gòu)處于比較惡劣的工況下,例如灰塵、振動(dòng)及油壓較高時(shí),容易導(dǎo)致密封不良,所以在原密封方式的基礎(chǔ)上采用雙油封密封效果會(huì)更好。工作人員在檢修過程中發(fā)現(xiàn),在懸掛減速機(jī)蝸桿軸端密封處出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,如果更換密封不能解決故障,就需要檢查油封唇口部分是否存在溝痕,如果有溝痕,就有可能是因?yàn)檩S套安裝時(shí)倒角不合適而導(dǎo)致唇口破壞,從而使過盈量沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),油封失去了作用。在維修人員確認(rèn)故障原因后,采取了以下措施。第一步,重新制作軸套,改進(jìn)軸套材質(zhì),先使用軸承鋼制作軸套,將軸承鋼的懸掛減速機(jī)蝸桿軸套外徑尺寸增加1mm,外表面進(jìn)行拋光鍍鉻處理,并且把軸套安裝的倒角角度從2×30°改為3×45°,具體的軸套增加角度和倒角所變換的角度需要根據(jù)實(shí)際機(jī)械的運(yùn)行情況進(jìn)行判定。當(dāng)增大軸套外徑尺寸、改變倒角角度及進(jìn)行外表面磨床拋光、鍍鉻處理后,就能使油封唇口的過盈量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),并且會(huì)避免唇口被嚴(yán)重磨損,而且下端倒角的增大也讓油封安裝過程具有了良好的導(dǎo)向作用,避免了唇口被破壞的情況。但是在加大軸套外徑尺寸的過程中,需要對(duì)尺寸增加量進(jìn)行合理控制,如果尺寸增加過大,同樣會(huì)導(dǎo)致油封唇口磨損嚴(yán)重的問題。第二步,將軸端的壓蓋設(shè)置為迷宮樣式,在軸旋轉(zhuǎn)的位置安裝頂絲,這樣頂絲就可以隨軸旋轉(zhuǎn),加強(qiáng)了密封的保護(hù)作用,解決了漏油問題。在采取上述優(yōu)化與改進(jìn)措施之后,懸掛減速機(jī)蝸桿軸端密封處的漏油問題得到徹底解決。

  3.2懸掛減速機(jī)輸出軸密封處

  在懸掛減速機(jī)的輸出軸密封處一般采用無骨架密封樣式,如果密封處在經(jīng)過多次更換之后還是存在漏油的情況,那么應(yīng)該是密封槽的A面和B面出現(xiàn)了磨損,并且其光潔度達(dá)不到唇形的密封要求,從而對(duì)密封效果造成影響。在原來的設(shè)計(jì)中,唇口如果存在過小的情況,就會(huì)造成過盈量不足,密封效果不理想。此時(shí),如果C面的密封面也出現(xiàn)由于彈簧壓力導(dǎo)致的唇口嚴(yán)重磨損,就會(huì)加重密封處的漏油現(xiàn)象。當(dāng)骨架油封處的外骨架出現(xiàn)剛性振動(dòng)及擠壓時(shí),耳軸振動(dòng)會(huì)帶來一定量的粉塵與鐵屑,在這樣的情況下,油封不能與油槽緊密貼合,并且懸掛減速機(jī)的輸出軸在擠壓過程中也會(huì)產(chǎn)生一定的振動(dòng),輸出軸與油封軸同時(shí)運(yùn)行,使得油液從外徑流出。上述分析中,導(dǎo)致漏油的原因與懸掛減速機(jī)輸出軸密封處油封的自身設(shè)計(jì)缺陷有關(guān),所以油封在投入使用一段時(shí)間后,就會(huì)在運(yùn)行過程中出現(xiàn)漏油的情況。針對(duì)此問題,提出如下解決措施:第一步,采用加布無骨架“J”形油封形式讓密封槽的A面與B面都能夠處于靜態(tài)密封狀態(tài)。第二步,用彈性較大的材質(zhì)進(jìn)行油封唇口的改裝,提升油封唇口的過盈量。第三步,采用壓力與油氣潤(rùn)滑等優(yōu)化設(shè)計(jì)提升油氣潤(rùn)滑度,還可以在混煉膠中加入一定量的耐磨材料,這樣就能使密封處達(dá)到最小的摩擦系數(shù)性能。第四步,將外側(cè)壓蓋改裝成迷宮式密封形式,在此基礎(chǔ)上做卡套式二次密封,這樣能夠保證漏出的油重新通過油孔回到油箱。經(jīng)過上述改進(jìn)后的“J”形油封形式及外側(cè)壓蓋迷宮式密封,對(duì)于懸掛減速機(jī)上原本存在較大缺陷的唇口密封性設(shè)計(jì)做到了良好的補(bǔ)償,延長(zhǎng)了油封的使用壽命,并且在設(shè)置回油孔及增加二道密封后,也提升了耳軸密封的防御性。外側(cè)壓蓋改造的迷宮式密封上增加了回油孔,在輸出軸上安裝了迷宮式油膜密封,在耳軸密封處也增加了回油孔,使?jié)B透的油能夠直接被阻隔,這樣就能讓滲漏的油在“J”形油封密封、卡套帶型密封、迷宮式油膜密封及回油孔四道防御的幫助下,重新回到油箱中,彌補(bǔ)了原先設(shè)計(jì)上的缺陷。除此之外,工作人員將懸掛減速機(jī)輸出軸密封處的油封進(jìn)行了加寬處理,設(shè)計(jì)成旋轉(zhuǎn)無骨架油封,這樣就能避免油封出現(xiàn)擠壓變形的情況。經(jīng)過上述改進(jìn)后,轉(zhuǎn)爐傾動(dòng)漏油問題得到了良好的解決?傮w來說,針對(duì)設(shè)計(jì)缺陷進(jìn)行改進(jìn)所用到的材料比較少,為廠家節(jié)約了改良成本。

  4結(jié)語

  解決漏油問題,能夠提升冶金轉(zhuǎn)爐機(jī)械的使用壽命、產(chǎn)品質(zhì)量及設(shè)備的生產(chǎn)效率,并且能夠使企業(yè)處于正常的生產(chǎn)秩序當(dāng)中,不僅保證了工作人員的安全,而且維護(hù)了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。此外,維修人員也要在漏油問題的解決上遵守相關(guān)的規(guī)章制度并強(qiáng)化對(duì)機(jī)械的保養(yǎng)。

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